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如何解决数控机床加工精度异常的故障?

TAGS: 数控机床 机床加工 数控加工

作者: admin 发布时间:2021-03-04 07:23:29点击:18393

消费中经常会遇到数控机床加工精度异常的毛病。此类毛病荫蔽性强、诊断难度大。招致此类毛病的缘由主要有以下方面:
  
  1)机床进给单位被改动或变化
  
  2)机床各轴的零点偏置(NULLOFFSET)异常
  
  3)轴向的反向间隙(BACKLASH)异常
  
  4)电机运转状态异常,即电气及控制局部毛病
  
  5)此外,加工程序的编制、刀具的选择及人为要素,也可能招致加工精度异常。
  
  1.系统参数发作变化或改动
  
  系统参数主要包括机床进给单位、零点偏置、反向间隙等等。例如SIEMENS、FANUC数控系统,其进给单位有公制和英制两种。机床修理过程中某些处置,常常影响到零点偏置和间隙的变化,毛病处置终了应作适时地调整和修正;另一方面,由于机械磨损严重或连结松动也可能形成参数实测值的变化,需对参数做相应的修正才干满足机床加工精度的请求。
  
  2.机械毛病招致的加工精度异常
  
  一台THM6350卧式加工中心,采用FANUC0i-MA数控系统。一次在铣削汽轮机叶片的过程中,忽然发现Z轴进给异常,形成至少1mm的切削误差量(Z向过切)。调查中理解到:毛病是忽然发作的。机床在点动、MDI操作方式下各轴运转正常,且回参考点正常;无任何报警提示,电气控制局部硬毛病的可能性扫除。剖析以为,主要应对以下几方面逐一停止检查。
  
  (1)检查机床精度异常时正运转的加工程序段,特别是刀具长度补偿、加工坐标系(G54~G59)的校正及计算。
  
  (2)在点动方式下,重复运动Z轴,经过视、触、听对其运动状态诊断,发现Z向运动声音异常,特别是快速点动,噪声愈加明显。由此判别,机械方面可能存在隐患。
  
  (3)检查机床Z轴精度。用手脉发作器挪动Z轴,(将手脉倍率定为1×100的挡位,即每变化一步,电机进给0.1mm),配合百分表察看Z轴的运动状况。在单向运动精度坚持正常后作为起始点的正向运动,手脉每变化一步,机床Z轴运动的实践间隔d=d1=d2=d3…=0.1mm,阐明电机运转良好,定位精度良好。而返回机床实践运动位移的变化上,能够分为四个阶段:①机床运动间隔d1>d=0.1mm(斜率大于1);②表现出为d=0.1mm>;d2>d3(斜率小于1);③机床机构实践未挪动,表现出规范的反向间隙;④机床运动间隔与手脉给定值相等(斜率等于1),恢复到机床的正常运动。
  
  无论怎样对反向间隙(参数1851)停止补偿,其表现出的特征是:除第③阶段可以补偿外,其他各段变化依然存在,特别是第①阶段严重影响到机床的加工精度。补偿中发现,间隙补偿越大,第①段的挪动间隔也越大。
  
  剖析上述检查,数控技工培训以为存在几点可能缘由:一是电机有异常;二是机械方面有毛病;三是存在一定的间隙。为了进一步诊断毛病,将电机和丝杠完整脱开,分别对电机和机械局部停止检查。电机运转正常;在对机械局部诊断中发现,用手盘动丝杠时,返回运动初始有十分明显的空缺感。而正常状况下,应能觉得到轴承有序而平滑的挪动。经拆检发现其轴承确已受损,且有一颗滚珠零落。改换后机床恢复正常。
  
  3.机床电气参数未优化电机运转异常
  
  一台数控立式铣床,配置FANUC0-MJ数控系统。在加工过程中,发现X轴精度异常。检查发现X轴存在一定间隙,且电机启动时存在不稳定现象。用手触摸X轴电机时觉得电机颤动比拟严重,启停时不太明显,JOG方式下较明显。
  
  剖析以为,毛病缘由有两点,一是机械反向间隙较大;二是X轴电机工作异常。应用FANUC系统的参数功用,对电机停止调试。首先对存在的间隙停止了补偿;调整伺服增益参数及N脉冲抑止功用参数,X轴电机的颤动消弭,机床加工精度恢复正常。
  
  4.机床位置环异常或控制逻辑不妥
  
  一台TH61140镗铣床加工中心,数控系统为FANUC18i,全闭环控制方式。加工过程中,发现该机床Y轴精度异常,精度误差小在0.006mm左右,大误差可到达1.400mm.检查中,机床曾经依照请求设置了G54工件坐标系。在MDI方式下,以G54坐标系运转一段程序即“G90G54Y80F100;M30;”,待机床运转完毕后显现器上显现的机械坐标值为“-1046.605”,记载下该值。然后在手动方式下,将机床Y轴点动到其他恣意位置,再次在MDI方式下执行上面的语句,待机床中止后,发现此机遇床机械坐标数显值为“-1046.992”,同**次执行后的数显现值相比相差了0.387mm.依照同样的办法,将Y轴点动到不同的位置,重复执行该语句,数显的示值不定。用百分表对Y轴停止检测,发现机械位置实践误差同数显显现出的误差根本分歧,从而以为毛病缘由为Y轴反复定位误差过大。对Y轴的反向间隙及定位精度停止认真检查,重新作补偿,均无效果。因而疑心光栅尺及系统参数等有问题,但为什么产生如此大的误差,却未呈现相应的报警信息呢?进一步检查发现,该轴为垂直方向的轴,当Y轴松开时,主轴箱向下掉,形成了超差。
  
  对机床的PLC逻辑控制程序做了修正,即在Y轴松开时,先把Y轴使能加载,再把Y轴松开;而在夹紧时,先把轴夹紧后,再把Y轴使能去掉。调整后机床毛病得以处理。
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